玉柴3名技能大師分別榮獲全國、廣西五一勞動獎章
時間:2019/4/28 20:55:40來源:玉柴集團作者:責編:李秀芝共:1129 字點擊量4月28日上午,玉林市總工會在市文化藝術中心召開“五一”國際勞動節(jié)頒獎會,玉柴裝備公司丘德政榮獲全國五一勞動獎章,玉柴重工劉英佳、玉柴船電動力事業(yè)部李友榮獲廣西五一勞動獎章,玉柴制造事業(yè)部缸蓋加工二工段二班組榮獲廣西工人先鋒號。
丘德政,積極參與質量改善項目200多項,自主完成“砂芯無披鋒技術攻關”“模具免拋光技術的應用”“冷焊機快速修復模具缺陷應用”等質量技術革新項目,以及“模具加工信息化管理平臺”“高精密模具設計及制造技術開發(fā)”等質量技術攻關項目,直接為公司創(chuàng)造經濟效益500多萬元。他帶領整個模具鉗工組的同事一起共同學習,共同提升,將自己的工作經驗、心得和實踐技能加以整理,形成教材,廣為培訓,毫無保留地傳授給同事、徒弟。幾年來他編寫培訓教材10多份,開展技能培訓500多課時。經過他的悉心培訓,有12名員工獲得了技師,5名員工獲得了高級技師,為促進公司技術工人隊伍成長貢獻了力量。
劉英佳,負責玉柴重工工藝技術工作。他以技能大師工作室為平臺,在玉柴集團范圍內積極開展送技能送培訓活動、現(xiàn)場技術診斷活動、專業(yè)技術質量攻關與研究活動、職業(yè)資格技能培訓活動,對促進玉柴高技能人才發(fā)展及玉柴產品質量提升起到了促進作用。他通過組織或參與相關工藝項目優(yōu)化攻關,提高公司生產效率約12%,降低公司生產成本約230多萬元。
李友在工作中勤鉆研、勇創(chuàng)新,成果突出。他提出大塊塑料粘接快速定位工裝的創(chuàng)新措施,解決了定位易跑偏的問題,確保成型率100%,減少材料費約20萬元;采用高精密拋光C3000曲軸過油孔,有效防止應力集中造成易斷裂的問題,節(jié)約成本2000多萬元;自主開發(fā)快速噴沙的工裝,使冷鐵噴沙效率提升了20%;攻破不能加工φ16mm大的導流水孔的難題,為后續(xù)的機械化生產提供了強有力的數(shù)據(jù)。
玉柴制造事業(yè)部缸蓋加工二工段二班組,主要負責玉柴YC4E、YC4G、YC6G等型號發(fā)動機缸蓋組件的加工?,F(xiàn)有班組成員16人,其中技師2人,班組內所有組員均為多能工,“一人三崗”達90%。員工平均年齡為38歲,是一支團結互助、敢于創(chuàng)新的鐵軍隊伍。該班組建立了嚴格的把關制度,在班組內部形成嚴密的工序質量把關鏈。該班組積極開展工藝默寫、質量隱患排查、全員工藝排查等活動,建立質量約談“日清日析”,班組60個工序全部建立了三檢制把關基準書。2018年全年共計把關53個質量隱患,避免了50.8萬元的間接經濟損失。全年提交合理化建議289條,采納245條;提交精益改善66條,創(chuàng)造經濟效益20多萬元。此外,班組圍繞質量、生產效率開展QC課題攻關,其中“降低10工序不良率”和“降低60工序不良率”兩個QC課題的攻克,使得班組不良率同比下降73%,每年可節(jié)約刀具成本31.43萬元。